降!新水水耗
能源環保部根據取水電機冷卻水的水質和管網布置特點,自主設計改造了取水泵站電機冷卻水的管網,實現了水資源的混合多級利用。
改造前
能源環保部取水電機冷卻水使用工業新水水耗較高,區域節水、排水綜合回用不足,水源使用不合理,水耗及新水使用成本較高。
成效
取水電機冷卻水使用工業新水以及鋼韻湖湖水,每天使用工業新水量500噸,同比節約新水1900噸/天,預計可降本約166萬元/年。
“本土設計”也能打!
為解決進口備件尺寸規格“水土不服”、訂貨周期長、備件價格昂貴的問題,軋鋼廠結合線材產線現場導衛備件使用溫度、料型大小等工況環境與國內導衛廠家生產能力,對進口備件進行國產化設計,有效推進了降本工作。
改造前
線材產線軋機區域減定徑機組27-30架所用導衛均為“達涅利”進口備件價格昂貴。
成效
軋鋼廠根據現場料型尺寸,結合國內廠家生產能力,對線材軋機區域減定徑機組27-30架導衛進行工藝上的“本土設計”,全年按90萬噸產量計算所消耗該區域工器具數量,進口“達涅利”導衛需花費213萬元,重新本土設計國產備件全年需花費128萬元,同比節約了85萬元。
對標先進 自主修復
廢鋼行車日常使用頻繁,由于廢鋼的不規則性,極易造成吸鐵盤電纜絕緣掛破,導致電纜打火,造成吸鐵盤燒損,對此,煉鋼廠對燒損吸鐵盤進行自主修復。
改造前
煉鋼廠吸鐵盤送外修復,修復費用高,修復周期長,導致備件資金占用大。
成效
煉鋼廠通過對標先進企業,學習吸鐵盤焊接技術,不斷優化焊接材料,成功解決吸鐵盤自主焊接問題。減少修復費用,縮短修復周期,每年節約吸鐵盤修復費用大約10萬元。(喻浩 李鑫亮 王磊)