鄂城鋼鐵公司制造管理部(質檢中心)機械試驗班
以“四化”“四有”為方向引領
通過自動化檢測設備改造、檢驗流程優化
促進檢驗效率提升
通過開展檢驗技術比武、鼓勵員工創新
不斷提升檢驗技術水平
提質增效夯基礎
推進自動化升級
物檢自動化項目投入使用后,板材試樣每班檢測批次增加50批,檢測周期縮短12小時,減少人工操作誤差,提高檢驗效率,讓職工把精力更多地轉移到有價值的數據分析環節,做到心中有方向。
注重信息化融合
利用L2檢化驗系統,實現檢驗數據的快速傳遞,便于產品及時判定發貨,做到心中有數據。
實現一體化協同
加強與上下游部門的溝通協作,實現寬板試樣加工及時率≥99.5%,讓職工明白自身工作的價值,做到心中有全局。
算賬經營記心中
2024年,班組針對新設備新工藝修訂作業文件8份,從試樣驗收、設備點檢到試驗操作、結果記錄,每一個步驟都有標準可依,實現操作流程的標準化,培養職工嚴謹規范的意識,做到心中有標準。
尋找可以降低成本的環節,如對報廢的拉伸機控制盒進行修理后繼續使用,避免資源浪費,真正把算賬經營落到實處。
全面梳理檢驗流程,優化樣品流轉路徑,縮短檢驗周期,提高整體檢驗效率,實現精益管理。優化后,寬板產品檢驗量連續兩個月創歷史紀錄。
全員創新點子多
鼓勵職工大膽創新,2024年班組共獲全員崗位創新獎6項,先進操作法4項,極大激發了職工的創新活力;開展技術比武,激發員工自我提升的熱情,為團隊發展注入新活力。(吳暉)