河鋼集團張宣科技球團公司工會結合生產實際,聚焦挖潛增效短板,充分調動職工主觀能動性,以降成本、降費用、降消耗為著眼點,開展磁力輥主題攻關活動,有效提升原料回收率。
圖為:張宣科技崗位職工使用磁力輥回收灑落原料場景
原料系統針對進場原料車輛車輪粘帶鐵精粉,磁力輥筒吸附散落回收中軸承損壞頻率大的實際,成立了攻關小組。通過深入現場摸排,對原料收集量進行評估后,精準地計算出了磁力輥筒的作業時長,同時對磁力輥筒轉動部位進行“解剖”,分析內部構造,確定了軸承與磁輥距離近是導致粉末進入軸承內部的原因。通過解剖轉動部位,分析內部構造,研究工作機理,精心設計方案,在磁輥主軸的外部安裝瓦座及軸承,瓦座與磁輥筒距離3.5cm,保證了軸承長時間穩定轉動。
新磁力輥筒投入使用后,使用周期延長了三倍,有效提高了工作效率。同時,生產期間每天回收灑落的鐵精粉高達200余公斤,有效節約了原料成本,促進了節支降耗工作,極大降低了的資本投入,實現了現有資源的最大利用。(劉震 陳夢)