鄂城鋼鐵公司煉鐵廠聚焦精益管理,從提高設(shè)備運(yùn)行效率入手,推進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)精益改善,發(fā)動(dòng)職工開展設(shè)備改造,讓設(shè)備“逆生長”,提高設(shè)備工作效率。
安全隱患解決了
原料車間一名職工巡檢時(shí),發(fā)現(xiàn)橋式斗輪取料機(jī)料耙銹蝕松動(dòng),如果掉落在皮帶上會(huì)劃破皮帶,影響生產(chǎn),怎么辦?
針對(duì)此問題,車間職工勤思考、勤動(dòng)手,巧用鋼絲繩,將取料機(jī)東西兩側(cè)的料耙串聯(lián),防止松動(dòng)脫落,解決了安全隱患。
檢修時(shí)間縮短了
備煤西區(qū)堆取料機(jī)的減速機(jī)是由進(jìn)口變速箱與國產(chǎn)箱體組合的裝配件。檢修作業(yè)時(shí),需將減速機(jī)整體吊出,拆卸箱體輸出端的齒輪,該處檢修空間狹小,安全風(fēng)險(xiǎn)較大,檢修時(shí)間長。
針對(duì)此問題,車間職工集思廣益,對(duì)減速機(jī)定位環(huán)進(jìn)行內(nèi)孔結(jié)構(gòu)改造。改造后,減速機(jī)及齒輪能快速吊出,不僅節(jié)約備件成本,而且縮短了停機(jī)檢修時(shí)間,減輕勞動(dòng)強(qiáng)度。
積灰積料不見了
噴煤車間開展現(xiàn)場(chǎng)精益改善,對(duì)皮帶轉(zhuǎn)運(yùn)站進(jìn)行除塵改造。M102、M103皮帶轉(zhuǎn)運(yùn)站處理的是原煤物料的轉(zhuǎn)運(yùn),過程中易產(chǎn)生微細(xì)顆粒,進(jìn)而形成粉塵。
車間皮帶班骨干針對(duì)現(xiàn)狀,對(duì)皮帶轉(zhuǎn)運(yùn)站外圍實(shí)施全封閉改造,安裝收塵集氣罩等改善措施,對(duì)產(chǎn)生的粉塵進(jìn)行捕集和處理。改造后,消除了粉塵外逸現(xiàn)象,積灰積料也漸漸不見了。(謝小萍 余鋼波)