本報訊 近日,為踐行集約節(jié)約理念,河鋼集團張宣科技組織實施了圓鋼產(chǎn)線除塵系統(tǒng)節(jié)能改造項目。該公司通過升級裝備和控制系統(tǒng),大大降低了生產(chǎn)運營電耗,為該公司節(jié)約了能源成本,粉塵回收效果也更上一層樓。
為推進“極致能效”管理,降低能源使用成本,該公司對圓鋼產(chǎn)線軋區(qū)除塵系統(tǒng)實施了智能化改造。首先,收集軋機灰塵和水蒸汽的除塵罩采用半密封式,在與軋機除塵罩連接的支管上分別安裝了風閥,用于調(diào)節(jié)各軋機出口吸塵點風量,提高灰塵回收效率;其次,根據(jù)軋制規(guī)格停用部分軋機除塵風機,“動態(tài)”連鎖軋機與對應除塵風機的啟動程序,達到軋機與除塵風機同步啟停的效果,實現(xiàn)節(jié)能目的;再次,將風機工頻運行狀態(tài)變更為變頻運行方式,風機頻率由38Hz下降至30Hz,降低電能消耗;最后,根據(jù)生產(chǎn)節(jié)奏,除塵支管風閥開口度在45%至80%之間合理調(diào)整,精準調(diào)節(jié)各架軋機出口吸塵點的風量、風速,使除塵效果達到最優(yōu)、除塵風機運行狀態(tài)處在最節(jié)能狀態(tài)。
據(jù)統(tǒng)計,該改造項目實施后,圓鋼產(chǎn)線軋區(qū)除塵系統(tǒng)降低電耗約30%,預計年可節(jié)約電費40余萬元。(王楊 李春梅)
《中國冶金報》(2024年10月17日 07版七版)