本報訊 2024年,馬鋼煉鐵總廠南區燒結余熱發電量大幅度攀升,較2023年月均多發電247.36萬千瓦時,每月增加效益約81.8萬元。該廠南區燒結礦2024年產量下降,因此燒結礦噸礦發電指標提升幅度更大。該廠通過4個方面努力,使發電系統和燒結工序協同工作良性循環。
一是強化帶冷機、環冷機漏風治理工作,減少煙氣浪費。馬鋼煉鐵總廠燒結一分廠加強了對帶冷機、環冷機的漏風整治,利用定修時段調整更換1#、2#帶冷機密封皮和密封刷,封堵尾部兩側,整體上提高了余熱煙氣回收率;此外,清理帶冷機風機管道,使通風管道更加暢通,熱能回收得到進一步利用。在大修期間,該分廠還修復了下沉的3#環冷機臺車,整體抬升5cm,大幅改善了機尾密封性,同時治理了風道系統的腐蝕孔,使漏風率明顯降低、煙氣回收率大幅提高。2024年,3#鍋爐每小時蒸汽產量達到25.6噸,比2023年每小時多產4.2噸蒸汽。
二是治理煙氣管道,提升換熱效率。2024年,該廠完成了1#、2#余熱鍋爐煙氣管道防腐保溫項目,修復加固了保溫材料;焊補加固管道泄漏、通孔等,處理較大通孔3處,煙氣外泄狀況得到遏制;改造修復和更換主煙氣管道上的擋板、電動閥門等設備,提升熱能利用效率;清除鍋爐受熱面、翅片管積灰,提升了換熱效率。
三是厚料層“蓄熱”,提升帶冷機、環冷機機頭煙氣溫度。得益于漏風治理,3臺燒結機漏風率下降,燒結機能力得到提升。2024年3月、4月份,1#、2#燒結機進行了“梯形布料改造”,燒結料層得到較大提升,帶冷機、環冷機料層也同步提升。更厚的料層使得“蓄熱”作用更明顯,降低了帶冷臺車熱量損失。以1#燒結機為例,2023年2季度平均料層為749mm,帶冷機尾部1#排煙口溫度為357℃,2024年2季度平均料層850mm,1#排煙口溫度為364℃,為提升發電量提供了良好條件。
四是以勞動競賽為契機,實現操作優化。2024年3季度,該廠燒結一分廠開展了“提高燒結礦噸礦發電量”的勞動競賽,競賽基礎目標為噸礦發電超過8.1千瓦時,在爭取改善設備和工藝后,噸礦發電達到8.5千瓦時。為此,該分廠緊盯發電指標“不眨眼”,狠抓“精心維護、精確操作、精細管理”,加快設備消除缺陷步伐,“倒逼”燒結生產過程穩定及作業率提高,實現了燒結生產順行和發電量同步提高。同時,該分廠實施“溫度穩定、流量可控”的操作方針,使得2024年3季度噸礦發電為8.6千瓦時,超越競賽設立目標,取得良好效果,為發電量大幅度攀升提供了有力保障。(畢小弟 斌志 程軍)
《中國冶金報》(2025年01月16日 08版八版)