本報訊 近日,新鋼集團煉鐵事業部對兩臺360平方米燒結機篩板進行篩縫改造。此次尺寸改造幅度僅有0.5毫米~1毫米,卻換來了每月降低燃料消耗費用360萬元的成效。
燒結礦作為煉鐵生產的重要原料,在新鋼高爐用料中占比達80%左右。降低燒結礦成本對降低鐵水成本至關重要,如何提高燒結成品率,降低燃料消耗,一直是燒結工序乃至整個煉鐵事業部降本工作的重心。
新鋼煉鐵事業部在對燒結礦進行日常抽查時發現,在進倉前的篩分整粒工序中,由于返礦篩篩板尺寸偏大,使用時間較長,存在磨損情況,導致篩出的正常成品礦大于5毫米粒級比例超過了16%,對燒結礦成品造成了極大浪費。
燒結礦粒度過篩是一個至關重要的環節。篩分不但去除過大或過小的顆粒,保證燒結礦粒度均勻,還可以提高其在高爐中的冶煉性能。在找到問題癥結和影響因素之后,該事業部迅速制訂了有針對性的解決方案,調整燒結機篩板尺寸,將三排篩板的篩縫尺寸由9毫米、5.5毫米和5毫米,分別調整為8毫米、5毫米和4.5毫米。盡管改動尺寸只有0.5毫米~1毫米,但效益卻是立竿見影的——成品率顯著改善。正常成品礦的篩出比例迅速降低到了8%,僅為原來一半,成品率也由2024年上半年的63%穩步提升至2024年11月的68%。同時,固體燃料消耗由59.57千克/噸下降到目前的54.35千克/噸,降幅為8.76%,每月可降低燃料成本360余萬元。
新鋼集團煉鐵事業部強化設備維護,將原先篩板粗放管理改為專人負責,要求每天檢查篩板,及時清堵、更換,作為考核項與職工一人一表掛鉤,真正將其作為日常工作固化下來。 (甘志鴻 嚴小斌 鄧昊)
《中國冶金報》(2025年02月13日 08版八版)