在當前鋼鐵市場的寒冬期,寶武集團中南股份優特鋼事業部全力開源節流,深入探尋、落實各項降本增效有效措施,日前成功實施高三線鋼坯噴涂設備的自行制作,可節約費用約100萬元。
直面現場生產難點痛點
在生產彈簧鋼55SiCr時,為防止坯料爐內燒損脫碳影響產品性能,前期采用人工模式在坯料表面完成涂層作業后再入爐軋制,經驗證這一舉措可以有效改善坯料在爐內燒損脫碳的現象。然而,人工對鋼坯表面進行涂層作業效率比較低,8小時僅可以涂刷完成20支左右坯料,且涂層厚度不夠均勻,影響生產效果。在后續作業中行車吸吊坯料時,坯料表面的涂層還會被吸盤帶走一部分,失去應有的防護作用,現場作業人員還存在行車傷害的安全隱患。對標同行企業,采購一臺在線自動噴涂設備需要投入大約100萬元,在當前的降成本壓力下,直接采購現成設備所需要的費用讓它難以實施。
優特鋼事業部線材工序負責人鄭團星得知這一情況后,第一時間組織設備能環組及高三線的技術人員研討攻關方案。研討過程中,大家達成共識,鋼坯在線噴涂設備的制作原理并不復雜,應該可以自主設計實施。
自主完成設備設計制作
這一設想得到了桑孔超等人的積極響應,他們立刻開始討論設計方案,對現場已有的設備布置情況進行復核。桑孔超組織大家針對制作噴涂設備的細節問題展開討論,從設備選用、材料尺寸、所需零部件等進行梳理,再到噴涂機最佳安裝位置,每一個環節都反復斟酌。
其間,鄭團星提出極致挑戰目標——以極少花費甚至零投入完成噴涂設備的制作。這給團隊拋出了一個棘手難題。桑孔超等人迎難而上,從庫里仔細翻找出報廢設備上拆下來的電機、水泵、電源箱等零部件;另外,又從五金店購買了8個噴嘴及噴套的底座、彎頭、接頭等現場未找到的材料,僅僅花費一百多元,就順利集齊了制作噴涂設備所需的零部件。
接著開始在線外進行制作,并在制作過程中根據碰到的問題進行修訂及調整相關尺寸,充分考慮了現場施工及后續設備維護的便捷性。他們利用高三線生產間隙時間,對噴涂設備進行現場安裝調整,并用濁環水進行噴涂測試。后續成功用涂料對入爐的鋼坯進行了實際噴涂。
改造提升效率降低成本
高三線坯料入爐噴涂作業首次采用自制設備替代人工,作業效果總體良好,作業效率大幅提升,鋼坯表面無死角噴淋,完全覆蓋坯料四個面,而且噴涂均勻效果與人工相比有了極大飛躍。
自制噴涂設備投入運行達到預期效果,團隊成員并未因此滿足,團隊將對噴涂設備進行再優化,將噴涂設備啟動與輥道運行進行連鎖,并實現一級與二級系統物料信息跟蹤的聯系,對鋼坯的鋼種和位置進行跟蹤,實現對需要噴涂的彈簧鋼鋼坯進行噴涂,不需要噴涂的鋼坯不進行噴涂的自動控制。同時,搭建涂料回收系統,對涂料進行過濾后循環利用,減少涂料浪費,進一步節約成本。(葉純珍 桑孔超)