2024年厚板產線各項指標屢破紀錄
不斷刷新投產以來最優指標
生產效率同比提高1.2%
熱裝率同比提高23.38%
用一個個亮眼的指標
為2025年開好頭、起好步奠定了堅實基礎
步驟拆解穩好“時間表”
為了提高生產效率,2024年原料區域完成了1號線火切機氫氧切割升級改造,但切割速度提升效果并不明顯,供給依然無法滿足軋線快節奏的需求。原料區域大班長代波直面現狀迎難而上,他將切割過程拆解成小步驟,通過提高輥道轉速、調整原料割嘴等措施,一個節點一個節點地“擠”時間,逐步提高切割效率,保證了生產的平穩順行。
效率攻關打贏“攻堅戰”
如何讓軋機產線高效平穩運行,一直是讓員工“撓頭”的問題。“近期品規跳躍跨度有點大,約束了軋機效率提升,我們要想辦法突破這個難題。”車間值班長蹇丹在軋制能力提升會上發出動員令。中厚板軋制車間隨即成立了攻關小組,通過加強鋼軋界面聯系、優化軋制計劃、優化精軋軋制道次工藝等措施,10月份小時產能效率較上月提升1%,11月份小時產能效率再提高4.9%,年產效率創造了歷史最好水平。
保溫給力紅坯“少溫降”
改善原料2號板坯庫行車運行模式,鋼坯等待時間和溫度損失應該會大幅降低。原料甲班班長董超的靈機一動,很快就轉化成了實際行動。原料團隊發揮原料二庫擁有3臺行車的優勢,配合熱坯“搬運”工作,努力減少熱坯溫度損失。同時,他們還新增高溫板坯下線堆放“垛位”20余個,加裝了保溫圍欄,給板坯穿上“防寒襖子”,實現熱坯熱供。在多項保溫措施加持下,厚板產線2024年熱裝率突破歷史紀錄,效率提升了23.38%,為軋制能力提升奠定了堅實基礎。
厚板產線效率突破不僅是生產能力的飛躍,更是軋鋼人孜孜以求、不斷追趕超越的目標。面對“嚴冬”如何活下去、好起來?厚板產線員工用自己的行動,書寫著落實寶武集團“四化”“四有”管理方針的時代答卷。