從一名普通鉗工,到負責設備維檢生產組織;從牢記“杜絕設備非計劃停機”維檢初心,到堅守“保障設備平穩(wěn)高效運行”陣地,憑著對維檢事業(yè)的忠誠與熱愛,在崗位辛勤耕耘十余載,錘煉出堅韌不拔的毅力和勇于擔當的精神,先后獲評長鋼“優(yōu)秀職工”“優(yōu)秀共產黨員”等,他就是長鋼工程生產科科長李科。
剛入職時,李科是連鑄機維護的一名普通鉗工,和他一起工作的是一群樂觀向上、豪放直爽的工人師傅,與他搭伴干活的是實實在在的扳手和鐵錘,雖然苦、雖然累,但每每設備經過維修重新投入生產時,他的心里總會升騰起一股成就感?;馃岬囊痪€,給了他持續(xù)奮斗的信心和底氣。
2022年底,他來到了生產科。從那天起,他將基層工作中積累的經驗應用于日常管理,結合設備維檢生產組織工作頻次高、節(jié)奏快、強度大、質量高的性質和特點,將“設備檢修規(guī)范化、安全管理標準化”作為優(yōu)化生產組織流程的核心理念。圍繞維檢生產組織,積極探索“科學維檢、經濟維檢、高效維檢”的新思路、新方法,不斷優(yōu)化維檢組織流程,創(chuàng)新激勵機制、服務方式,減少非計劃停機次數,服務滿意度保持98%以上,保障了設備系統的穩(wěn)定高效運行。他結合當前“維檢生產組織”的各種不利因素,推行“定、檢循環(huán)”的維檢模式,將“點檢預判”和“標準定修”相結合,并將TPM和技術創(chuàng)新運用其中,形成良性循環(huán),確保日檢、周檢、定修作業(yè)高質量完成,為設備高效維檢打好“提前量”。
在生產組織方面,他以“設備檢修規(guī)范化”為抓手,努力提高設備定修過程組織水平,結合“學巴鋼”指標體系,建立以“延長設備定修周期”的一級指標,根據日常維檢工作性質及特點開展“檢修質量、檢修延時、非計劃停機”等指標提升工作,將傳統的設備維檢,逐步從“重修理”向“重管理”轉變,有效保證了在線設備穩(wěn)定高效運行。在他的倡導下,長鋼工程將設備維檢和TPM推進工作緊密結合,引入定置化、可視化管理,開展了皮帶機、減速器、液壓系統、電氣設備等專項治理,嚴格提報并完成“兩源”整改,開展設備微缺陷自查,創(chuàng)新微指標改善方法和手段,全年節(jié)約維檢時間85.12小時。
隨著生產節(jié)奏的加快和系統維檢要求的提高,如何在人員不足的情況下,保證在線設備的穩(wěn)定、高效運行,成為工作的一個難點。為此,李科不斷請教“老師傅”,傳承“好經驗”,創(chuàng)新工作模式。在維檢生產組織的用人上力求改革創(chuàng)新,實行“ABC”能級優(yōu)化,改變原來以組為單位分配檢修任務,節(jié)約高技能人才資源,提高勞動效率。2023年以來,在他和同事的主動加壓和不斷努力下,先后完成多項“高要求”生產組織任務。在6號連鑄機檢修中,李科提前組織作業(yè)區(qū)相關人員深入現場,細化各檢修項目,明確項目責任人、作業(yè)時間節(jié)點等。在實施過程中緊盯現場,嚴格把控技術要求及時間節(jié)點,確保各個節(jié)點按時有序推進,達到維檢要求;在軋鋼加熱爐拆除工程中,他多次帶領施工負責人深入現場調研摸底,將項目逐步細化至每一個施工小組,有序組織加熱爐的整體拆除,保障工程順利推進,為公司實施三期直軋改造整體工程奠定了基礎;在煉鋼廠轉爐活動煙罩更換任務中,他根據整體時間節(jié)點,倒排工期,將活動煙罩更換的所有“細節(jié)”嚴格控制在規(guī)定時間內,以第一次任務時間為“標準和參照”,在第二次、第三次更換過程中,時間均較計劃提前3—4個小時,自此,活動煙罩更換列為“檢修項目”,改變了該公司長期“立項外委”的狀況。
2023年至今,共組織完成計劃檢修51次,檢修項目3435項,項目完成率100%,返工率為零,檢修延時為零。實現高爐設備連續(xù)九個月零故障,轉爐、燒結、熔劑等主要設備的定修周期得到明顯延長……
干一行、愛一行、鉆一行,在崗位奉獻中創(chuàng)造價值,是李科持之以恒的追求。肩負這份責任和使命,他將繼續(xù)努力、奮勇前進,為保障設備安全高效運行貢獻力量。(史麗敏)