早上8點半,重慶鋼鐵能源環(huán)保部燃氣車間煤氣儲運班班長楊鑫帶著工具包走向5號混合煤氣加壓機,自從開展廠容廠貌改善活動以來,這臺設備成了他的“責任田”,也是車間推行網(wǎng)格化管理后他主動認領(lǐng)的“老伙計”。在這里,每一臺設備都有它的專屬“監(jiān)護人”。
剛開始,大家總覺得設備清潔是“面子工程”,沒有什么實際意義。直到一次巡檢,2號轉(zhuǎn)爐煤氣加壓機因散熱口堵塞突發(fā)高溫報警,險些導致停機。“要是早點清灰,哪會出這岔子?”班后會上,車間主任張永虎的話讓班組員工都紅了臉。
自此以后,車間就以“日改善”為抓手,鼓勵全員從細微處著手,提升精益管理水平。班前會設定清潔交班任務清單,全體員工對設備表面油污、電機散熱口積塵等頑疾展開“定點清除”;每周開展“全員改善”行動,形成了“問題隨手拍、整改不過夜”的快速響應模式,目前累計解決密封漏油、閥門卡滯等隱患62項。
如今,車間員工都成了網(wǎng)格化管理的“細節(jié)控”。“我們車間已經(jīng)連續(xù)三個月保持了雙基工作‘零扣分’的紀錄。”車間員工文健龍向小編介紹道。
在“設備見本色”行動中,面對頑固的閥體銹跡,員工把家里的白醋除垢劑拿到車間,讓銹蝕的閥門重現(xiàn)金屬光澤。
看到白醋除垢劑效果的確顯著,車間就開始鼓勵全體員工從細微處著手解決現(xiàn)場問題。通過開展“設備見本色”專項行動,采用專業(yè)除銹劑讓老舊設備重現(xiàn)金屬光澤;針對油污重災區(qū),創(chuàng)新“刷漆防污+定期覆膜”工藝,形成長效保護機制。
自從推行“一機一檔”電子臺賬后,員工們也養(yǎng)成了寫“設備日記”的習慣。
2月4日,更換二級密封圈,振動值下降0.05mm/s。3月4日,散熱片清灰后,電機溫度降低8℃……這些數(shù)據(jù)不僅讓檢修效率提升40%,更成了全員日改善的良好習慣。
車間緊扣管理規(guī)范化目標,編制《設備維護標準化作業(yè)手冊》,將清潔流程細化為37項可量化步驟;建立“一機一檔”電子臺賬,實時記錄備件更換周期與檢修數(shù)據(jù),確保作業(yè)標準“看得見、摸得著、用得上”。同時,通過“理論培訓+實操比拼”,員工技能達標率提升至98%,真正讓標準從紙上走進現(xiàn)場。
如今的燃氣車間,設備光潔、管線標識分明、工具定置有序。全員參與、持續(xù)改善,燃氣車間不斷賦予“全員改善”新的內(nèi)涵,大家都鼓足了勁要在該公司環(huán)保創(chuàng)A成功中作出新的貢獻!(文健龍 武芳)
热评话题