連鑄機生產,在開澆環節是風險最大的,就像飛機起飛一樣,影響開澆成功的因素有很多,但最直接的因素就是水口對中出現偏差造成的,且會出現卷渣、鋼水氧化以及漏鋼事故耽誤生產,同時也給企業降本增效帶來很大的難度。所以說,水口對中作業對連鑄機生產來說意義重大。
河鋼集團張宣科技為了快速精準地完成水口對中作業,率先對三號連鑄機的整體式水口進行了優化,并完善了準備階段和操作細節的詳細要求:首先在準備生產階段進行中包車對位,在中包車走到位后檢查水口是否正對結晶器銅管中心;其次在40毫米孔徑的水口內與水口對中臺架之間插入阻尼棒,精致對位水口,有效降低了南北弧的誤差; 最后測量固定式水口對中臺架,根據中間包流間距校準臺架尺寸,確保水口間距固定在1.6米,并使用水平激光測準儀替代工程式白線繩,精準細化內外弧的調整精度,實現誤差的最小化;同步,該公司規定定期對中間包水口對中效果進行檢查,測量并記錄數據,整理并總結成經驗進行交流,做到不帶隱患開機、開機無隱患,開澆零失誤。
經實踐檢驗,該水中對中調整方法較之前對中水口作業節約20分鐘,水口自開率達100%,澆注效果良好,鑄坯質量明顯提升。(王紫璇)