為提升標準作業水平,夯實基層基礎管理,重慶鋼鐵煉鋼廠一連鑄作業區扎實推進煉鋼廠標準化作業驗證工作,強化現場執行,促進員工行為習慣養成,提升生產效率和產品質量,增強新形勢下連鑄生產核心競爭力。
標準化作業驗證的核心,是關注生產現場操作人員的行為習慣和作業過程的風險管控。近期,一連鑄作業區在標準化作業驗證工作的推進中有了明顯的效果:現場操作人員對崗位規程、技術規程等規定的操作步驟、工藝技術要求更加明了,自覺性更強,現場作業人員的標準化作業水平提升效果顯著。其中,針對班組長的標準化作業驗證,從操作逐漸延伸到設備維護,從液壓狀態確認逐步深入到一顆螺絲的確認,標準化作業更加扎實有成效。
標準化作業驗證參與人員(連鑄作業區丁班輪班長)冉敬東說:“標準化作業驗證的開展,一方面促進了班組員工按規操作的行為習慣養成,徹底改掉了部分員工不遵守崗位操作規程等習慣,例如,在生產中未按時更換線外烘烤的浸入式水口這一習慣,我們的班組再也沒有出現。另一方面,驗證工作的開展,也促進了崗位操作規程、技術規程等的優化完善,強化了現場執行。”
連鑄工序鋼包澆注作業中,長水口用于鋼包和中間包之間,是保護鋼水不受二次氧化、防止鋼水飛濺的主要耐材,是標準化作業驗證的重要一環。
一連鑄作業區在驗證中發現,操作人員雖按崗位規程步驟操作,但仍會出現因長水口清洗不到位導致的鋼水倒灌,使長水口的保護澆注功能失效的情況。
作業區骨干針對這一現象,優化清洗工具設計、細化判斷標準,并修改操作規程相應內容,自去年10月完善以來,作業區未再發生長水口碗部鋼水倒灌的情況,有力確保了連鑄板坯生產質量。
一連鑄作業區標準化驗證工作開展以來,優化完善澆鋼、主控切割、精整等主要崗位操作規程內容5項,優化氬氣控制等多項工藝技術管理。2023年,作業區標準化作業驗證共計實施1523項,發現問題90項,并全部整改完成。
標準化作業驗證工作還包括了現場“6S”管理效果的驗證,通過標準化作業驗證工作的開展,作業區優化主控室、澆鋼平臺上各類看板布置、信息展示,規范完善各類安全標志、安全設施,以“6S”管理持續推進衛生死角整治、優化生產資材管理、整治區域地坪。在大家的努力下,一連鑄作業區4號鑄機電氣室獲評“最美電氣室”,1號鑄機主機液壓站及4號鑄機主機液壓站獲評“最美液壓站”,4號操作室獲評“最美操作室”等榮譽。
除了現場6s管理效果的驗證外,作業區針對設備運行狀態也進行了驗證。針對鑄機漏油問題,在4號連鑄機油管、密封的維護保養上,作業區下足了功夫。作業區發動員工,找漏點,想解決辦法,通過自主更換驅動軟管、機架密封,鑄機油脂跑冒滴漏現象大幅改善,僅這一項舉措,每月可節約費用達13.5萬。為強化效果,降低費用,作業區技術人員根據鑄機不同位置的工作特點,開展了連鑄機潤滑油供油攻關,并取得實效,每月可再減少5桶潤滑油。(楊符)