“我要不斷向先進學習,全力做好工作中的每一件事情,努力創造屬于我的價值,我堅信,只要心中有夢,一定能在廣闊的天地里書寫精彩?!?024年度中南鋼鐵最佳員工,軋鋼廠梁明九分享著他的成長經歷。
2009年入職以來,他一直從事軋鋼厚板精整操作工作,現已從一名普通操作晉級為主要操作。
立足崗位肯鉆研,降低雙邊剪剪壞現象80%
2024年,厚板線雙邊剪剪切時碎邊刀硬壞鋼板的問題時有發生,長時間沒有得到解決。
梁明九心中很多疑問:鋼板硬壞是不是碎邊刀缺口?鋼板硬壞會不會是碎邊刀刀盒的問題?他利用空閑時間對雙邊剪備件進行研究,試圖找到“病癥根源”。憑著他的“執著”找到了解決問題的關鍵,碎邊刀和刀盒契合度不夠,存在竄動導致硬壞鋼板。
在他的組織下對所有的不契合刀盒進行了修磨處理,通過改進后,雙邊剪鋼板剪壞現象有效降低了約80%,降低了返工成本,提高了成品質量,降低生產成本約23萬元。
“雖然只是一個小小的改進,但能夠真正地降低鋼板剪切硬壞現象,降低了成本,我也很有成就感?!痹诮榻B他牽頭完成的小改小革項目時,梁明九指著現場剪刃刀盒自豪地說道。
面對疑問敢出擊,獨立駕馭標志機維護工作
有一次標志機又“生病”了,經過他的檢查發現是沖印電磁閥損壞嚴重,面對這個“小不點”設備,他秉承著“能省則省”的原則,選擇對其修復并成功“上崗”,節約了近8000元的備件采購費用。
他對標志機的維修也非常上心,利用僅有的圖紙,利用空閑與標志機進行“交流”,大到懸臂梁、小到電磁閥,每一個配件他都要做到熟知熟透,弄得明明白白,現在的他已能夠完成標志機鋼印卡阻、面噴標識缺點、側噴字符噴印不全等技術,常常在夜晚也會奔赴現場處理標志機問題,大幅降低了標志機維修費用。
“要實現降本增效,需要我們每一位基層員工從自己的崗位做起,作為中厚板精整車間的一員,我將以現場問題為出發點,繼續在設備管理和剪刃管理方面持續發力,通過小改小革促進生產效率提升?!绷好骶疟硎?。(問曉娟)